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造紙化學品

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造紙廠污水處理

造紙廠污水處理

  • 所屬分類:造紙化學品
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  • 發(fā)布時間:2025-09-16 09:09:32
  • 產品概述

在環(huán)保政策日益嚴格、水資源壓力持續(xù)增大的背景下,造紙行業(yè)廢水處理已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心命題。作為河南省水處理藥劑領域的領軍企業(yè),鞏義市新奇化工廠憑借三十余年技術沉淀,于2024年成功實施了某大型造紙企業(yè)廢水處理提標改造項目,通過“物化-生化-深度處理”三級聯(lián)動工藝,實現(xiàn)了廢水達標排放與資源化回用的雙重突破,為行業(yè)樹立了綠色轉型標桿。

造紙廠污水處理

一、項目背景:破解高濃度廢水處理難題

該造紙企業(yè)年產能超50萬噸,生產過程中產生的廢水具有“三高一難”特征:

  1. 高濃度有機物:制漿黑液COD濃度達28,000mg/L,木質素占比超60%;
  2. 高色度:漂白廢水色度超2000倍,含氯有機物難以降解;
  3. 高懸浮物:抄紙白水SS濃度達1,500mg/L,纖維回收率不足70%;
  4. 難生化性:B/C比值低于0.2,傳統(tǒng)活性污泥法處理效率低下。

原處理系統(tǒng)采用“格柵+調節(jié)池+好氧生物處理”工藝,出水COD、SS長期超標,無法滿足《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準》要求。新奇化工廠受托進行技術改造,需在6個月內完成工藝升級與設備調試。

二、技術創(chuàng)新:三級聯(lián)動工藝破解技術瓶頸

項目團隊針對廢水特性,構建了“預處理強化+生化核心+深度凈化”的梯度處理體系:

1. 預處理階段:固液分離與纖維回收

  • 格柵攔截系統(tǒng):采用15mm粗格柵與5mm細格柵聯(lián)動,去除樹皮、塑料等大顆粒雜質,設備過水流量提升至3000m3/h;
  • 纖維回收裝置:部署重力自流式篩網與旋轉過濾機,實現(xiàn)95%纖維回收率,回收纖維回用于制漿車間,年節(jié)約原料成本超200萬元;
  • 混凝沉淀單元:投加新奇化工自主研發(fā)的陽離子聚丙烯酰胺(CPAM),通過電中和與架橋作用,使SS去除率達94.18%,COD降低44.14%。

2. 生化處理階段:厭氧-好氧協(xié)同降解

  • UASB厭氧反應器:在35℃中溫條件下,通過顆粒污泥床技術,將黑液中85%的有機物轉化為甲烷,產氣量達1200m3/d,用于鍋爐燃料替代;
  • A/O生物處理系統(tǒng):缺氧段設置反硝化菌床,好氧段采用曝氣生物濾池(BAF),通過硝化-反硝化作用實現(xiàn)總氮去除率82%,氨氮濃度降至15mg/L以下;
  • 生物強化技術:投加木質素降解菌株(如白腐菌Phanerochaete chrysosporium),使難降解有機物去除率提升30%。

3. 深度處理階段:膜分離與高級氧化

  • 超濾膜系統(tǒng):采用聚偏氟乙烯(PVDF)中空纖維膜,截留分子量10,000Da,出水SS穩(wěn)定低于5mg/L;
  • 芬頓氧化塔:通過Fe2?催化H?O?產生羥基自由基(·OH),將色度去除率提升至98%,同時降低COD至60mg/L以下;
  • 活性炭吸附柱:選用椰殼活性炭作為吸附介質,進一步去除殘留有機物,確保出水COD≤50mg/L,達到《城市污水再生利用工業(yè)用水水質標準》。

三、實施成效:經濟與環(huán)境效益雙贏

項目運行一年來,關鍵指標實現(xiàn)質的飛躍:

  • 排放達標率:COD、BOD、SS、色度等指標均優(yōu)于國標限值,其中COD平均濃度降至45mg/L,較改造前下降82%;
  • 水資源回用:處理后中水回用率達75%,年減少新鮮水取用量180萬噸,節(jié)水成本超300萬元;
  • 污泥減量化:采用帶式壓濾機將污泥含水率降至75%以下,外運處置量減少60%,年節(jié)約危廢處理費120萬元;
  • 碳減排貢獻:通過沼氣利用與節(jié)能設備改造,年減少二氧化碳排放2,100噸,獲評省級綠色工廠。

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